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Ø1400x1000輥壓機的事故分析及改進
發(fā)布時間:2013-05-15 07:48 來源:未知
我公司共有五臺水泥磨,均采用輥壓機+球磨機聯(lián)合粉磨工藝,其中輥壓機規(guī)格分別是中1400x1000和∮1600x1400,基本結(jié)構(gòu)形式全部相同。2009年10月,其中一臺輥壓機在生產(chǎn)中出現(xiàn)急劇振動的現(xiàn)象。我們對該設(shè)備展開檢查分析及處理,并據(jù)此對其他四臺輥壓機作了相應(yīng)處理。
1、事故情況
2009年10月24日早,崗位工發(fā)現(xiàn)該設(shè)備運行中有異常聲音和振動。為了檢查核實和尋找原因,在相關(guān)技術(shù)人員在場情況下于18:00時試開機,發(fā)現(xiàn)輥壓機固定輥兩軸承座處都有輕微摩擦聲響,而且輥壓機內(nèi)部還伴有較大斷續(xù)振動。同時,檢查液壓站壓力表,發(fā)現(xiàn)活動輥靠近減速器側(cè)壓力表顯示6.0MPa,另一側(cè)顯示5.0MPa。約18:15停機,然后打開固定輥側(cè)檢查門,發(fā)現(xiàn)固定輥擋環(huán)脫落,螺栓斷裂,見圖1。輥套在輥軸上產(chǎn)生滑移,向減速器方向滑移了22mm,見圖2。磨輥表面堆焊層脫落,出現(xiàn)較大的凹坑,見圖3。據(jù)現(xiàn)場巡檢人員反映,輥面凹坑是在輥壓機急劇振動期間發(fā)現(xiàn)的,該事故前輥面上沒有這么大的凹坑。另外,在該事故前約8周,發(fā)現(xiàn)活動輥非傳動端軸承座下滑軌斷裂,滑軌上的減輕摩擦作用的部分聚乙烯板被擠出。為了維持設(shè)備運轉(zhuǎn),在底座上焊接鋼板以增加對滑軌的支撐。
富通新能源銷售球磨機、雷蒙磨粉機等磨機機械設(shè)備。
2、事故分析
磨輥的結(jié)構(gòu)見圖5,由輥套和輥軸兩部分組成,彼此之間通過過盈配合和柱銷連接在一起。為避免柱銷退出,有擋環(huán)擋住,擋環(huán)通過螺栓固定在輥套上。
2009年10月25日,通過與輥壓機廠家交流得知,現(xiàn)場液壓缸的壓力和輥縫有如下對應(yīng)關(guān)系:液壓缸的壓力大時,輥縫就大;反之,輥縫就小。如此,根據(jù)24日試運轉(zhuǎn)時的液壓缸壓力知道,輥縫靠近減速器側(cè)比另一側(cè)要大。兩個磨輥的受力分析見圖6。
固定輥受到活動輥傳過來的壓力,分解為指向減速器方向的軸向力和垂直于軸的正向壓力。輥壓機在工作時由于輥面與物料之間存在摩擦,使得輥套表面摩擦生熱,運轉(zhuǎn)時輥面溫度約達700℃。輥套在高溫度下,就會膨脹,而輥套是通過過盈配合安裝在輥軸上的,這時,輥套和輥軸之間的過盈量就會減少,輥套和輥軸之間摩擦力也就會變小。如此,輥套在指向減速器側(cè)的軸向力和因物料下料不均勻而產(chǎn)生振動的作用下,就會向減速器方向滑移。而在設(shè)備運行中,固定輥兩側(cè)擋環(huán)的螺栓,因輥套受熱膨脹螺栓孔變大以及磨輥振動的作用下,就會逐漸變得松動。松動程度因安裝擰緊時擰緊程度不同而不同,有的松動大,有的松動小。松動程度最小的,最先被拉斷,然后其他的螺栓逐個被拉斷,最后造成圖1~2所顯示的狀況。
輥壓機運轉(zhuǎn)中,固定輥的擋環(huán)螺栓斷裂后,螺栓頭就會掉到物料里面去,通過循環(huán)系統(tǒng)與物料一起進入輥壓機,這樣就造成10月24日下午18:00試運行時出現(xiàn)的輥壓機斷續(xù)振動較大的現(xiàn)象。同時,該螺栓頭還會擠壓輥面,造成輥面堆焊層脫落,也就造成輥面出現(xiàn)圖3顯示的現(xiàn)象。
在固定輥受到方向指向減速器側(cè)的作用力時,活動輥同時會受到反作用力。活動輥把作用力通過其軸承座傳遞到下方的滑軌上,使下滑軌斷裂。滑軌斷裂于8個星期以前,說明兩側(cè)輥縫不均勻的現(xiàn)象已持續(xù)了較長的一段時間,輥套一直受軸向力,最后導(dǎo)致了固定輥擋環(huán)螺栓斷裂和輥套滑移。同時也證明固定輥的輥套擋環(huán)螺栓斷裂也是逐個發(fā)生,最后才出現(xiàn)輥套滑移。
3、改進措施
1)加強生產(chǎn)基礎(chǔ)管理,規(guī)定每個月必須定期檢查磨輥的擋環(huán)螺栓,確保其不能松動。由經(jīng)驗豐富的技工,用錘頭敲擊檢查,同時也可用專用扳手和大錘檢查該螺栓的緊固程度。
2)在生產(chǎn)工藝上進行改進,控制石膏和混合材的粒度,使其均勻并與熟料粒度(≤25mm)相近,進而保證進入輥壓機的物料粒度均勻;同時及時調(diào)整輥壓機上面的稱重倉料位、斜插板和側(cè)擋板,使進入輥壓機壓力區(qū)的物料流盡量均勻、連續(xù)。另外,要提高輥壓機的操作水平,避免出現(xiàn)喂料中斷、斷續(xù)喂料等現(xiàn)象的發(fā)生,保證輥壓機發(fā)揮其最大作用。
3)檢查活動輥的減速器與電動機之間的萬向聯(lián)軸器,檢查其伸縮量是否在要求范圍內(nèi),并及時調(diào)整活動輥的位置。
4)更換活動輥軸承座下斷裂滑軌;恢復(fù)軸承座滑軌上聚乙烯板。
5)檢修完成后,試運轉(zhuǎn)期間每隔2h,按要求重復(fù)擰緊磨輥與減速器之間的縮緊套螺栓,直到按要求扭矩完全擰緊為止。以避免在減速器運轉(zhuǎn)期間,減速器的輸出軸套與輥軸膠合,而給拆除減速器帶來困難,甚至破壞了減速器輸出軸套。
6)建議輥壓機制造廠家在輥子組裝時,側(cè)擋環(huán)螺栓表面首先應(yīng)該涂抹耐高溫高強固化劑,使其在輥套膨脹時也不致松動;同時按要求扭矩均勻擰緊該部位所有螺栓。
4、效果
在事故處理后,我們又迅速對其余輥壓機的輥套擋環(huán)螺栓檢查,發(fā)現(xiàn)該部位的螺栓全部存在不同程度的松動。因此,用專用扳手全部按照規(guī)范進行緊固。此后,公司所有輥壓機沒再出現(xiàn)此類事故,提高了設(shè)備的可靠性和運轉(zhuǎn)率,為公司產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益創(chuàng)造了良好條件。
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