華電青山熱電廠12號爐是哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)制造的配300 MW機組的鍋爐,蒸汽流量1 025 t/h,過熱蒸汽溫度540℃,主蒸汽壓力18.25 MPa,給水溫度279.4℃。在鍋爐尾部煙道下面配置了2臺直徑中=10.318 m的三分倉立式倒流回轉(zhuǎn)式空氣預熱器,其結(jié)構(gòu)緊湊、質(zhì)量較小,由轉(zhuǎn)子、外殼板、軸承傳動元件、傳動裝置、自控系統(tǒng)等組成,空預器轉(zhuǎn)子的高度為1780 mm,在滿負荷和低負荷時的轉(zhuǎn)速分別為1.139 r/min和0.32 r/min。熱端和熱端中間層由厚度為0.6 mm的DU型碳鋼波紋板疊制而成,冷端由厚度為1.2 mm NF-6型H=300 mm考登鋼(CORIEN)波紋板疊制而成。富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機、
木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
空氣預熱器的徑向、周向和軸向均有密封裝置,以防止和減少漏風,密封片由考登鋼制成。徑向密封片厚度δ= 2.5 mm;轉(zhuǎn)子中心筒周向密封板厚度δ=6 mm;軸向密封片厚度δ=2.5 mm,旁路密封片厚度δ=1.6 mm。空氣預熱器配有漏風控制系統(tǒng)和2臺伸縮式吹灰器及多噴嘴清洗管。
回轉(zhuǎn)式空氣預熱器轉(zhuǎn)子為圓筒形,外殼的扇形板把轉(zhuǎn)子流通截面分為煙氣流通部分、空氣流通部分和密封區(qū)3個部分。轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動一圈就完成一次熱交換循環(huán),當蓄熱板轉(zhuǎn)到煙氣側(cè)時,吸收煙氣流中的熱量,而當這部分蓄熱板再轉(zhuǎn)到空氣側(cè)時,再把熱量放出來加熱空氣。
經(jīng)幾年的投產(chǎn)實踐來看,華電青山熱電廠12號爐回轉(zhuǎn)式空氣預熱器在運行中存在漏風量偏大的問題,漏風率最高時曾達到33%,漏風不僅增大鍋爐排煙熱損失,而且加重了因煙溫降低所造成的設(shè)備低溫腐蝕,也增加了風機電耗,漏風問題嚴重時還會因風量不足直接影響鍋爐出力。
1、漏風發(fā)生的原因分析
(1)回轉(zhuǎn)式空氣預熱器的一次風壓比二次風和煙氣側(cè)的風壓均高很多,加上轉(zhuǎn)子與外殼之間有間隙的存在,因此不可避免地存在一次風向二次風側(cè)和煙氣側(cè)的直接泄漏以及二次風向煙氣側(cè)的漏風。密封漏風是漏風的主要部分,而密封漏風是由軸向漏風、周向漏風、徑向漏風三部分組成。其中,徑向漏風約占總漏風量的60%~70%。
(2)由于回轉(zhuǎn)式空氣預熱器自身變形,引起密封間隙過大。裝滿傳熱元件的空氣預熱器轉(zhuǎn)子或靜子處于冷態(tài)時,扇形板與轉(zhuǎn)子端面為一間隙很小的平面。而當空氣預熱器運行時,轉(zhuǎn)子和靜子處于熱態(tài),熱端轉(zhuǎn)子徑向膨脹大于冷端轉(zhuǎn)子;同時由于中心軸向上膨脹,加上自重下垂,使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生蘑菇狀變形,扇形板與轉(zhuǎn)子或靜子端面密封的外緣間隙,在熱態(tài)時比冷態(tài)時增大很多,形成三角狀的漏風區(qū),如圖1所示。
(3)空氣預熱器中間層波紋板積灰嚴重導致漏風增大。回轉(zhuǎn)式空氣預熱器長期運行,如不及時吹灰疏通,使冷、熱、中間受熱面積灰增多,引起風壓阻增大,出口煙氣負壓加大,漏風量上升。另外,波紋板堵灰使上下不通暢,引起預熱器冷、熱端溫差變大,也可以使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生蘑菇狀的變形更嚴重。空氣預熱器轉(zhuǎn)子運行時其變形規(guī)律為
式中,y為轉(zhuǎn)子變形量,mn;△r為預熱器冷、熱端溫差,℃;H為轉(zhuǎn)子高度,m;R為轉(zhuǎn)子半徑,m。轉(zhuǎn)子高度H和轉(zhuǎn)子半徑R都是固定的,所以,轉(zhuǎn)子變形量),與預熱器冷、熱端溫差△T成正比。空氣預熱器積灰多時上下不通暢,使△T增加,進而轉(zhuǎn)子變形量增加,導致回轉(zhuǎn)式空氣預熱器的漏風增大。
(4)漏風控制系統(tǒng)傳感器機械部分失靈或不敏感。回轉(zhuǎn)式空氣預熱器裝有漏風控制系統(tǒng),對扇形板底面和徑向密封片之間的密封間隙進行自動跟蹤控制,并使密封間隙保持在3.0 mm左右,從而達到對空氣預熱器漏風量進行自動控制的目的。本回轉(zhuǎn)式空氣預熱器安裝了漏風控制傳熱器,中心有一根傳感棒,棒的下端裝有針式探測頭。安裝時該探頭與轉(zhuǎn)子周圍“T”字鋼上的傳感器保持2.4 mm間隙。當轉(zhuǎn)子熱態(tài)下彎時,扇形板向下跟蹤,裝在記憶形板側(cè)部的探測頭隨之向下,直到與傳感器接觸,這時扇形板已與轉(zhuǎn)子間的間隙處在最小允許值,使傳感器向上移動,觸發(fā)上面探頭組件中的初級限位開關(guān),此開關(guān)使電動機停轉(zhuǎn)2s后倒轉(zhuǎn),使扇形板組升高,扇形板與轉(zhuǎn)子密封片的最佳間隙為3.2 mm。但空預器運行一段時間后發(fā)現(xiàn),因煙道內(nèi)積灰較多,使探測頭通道堵塞,不能自由上下活動,影響了扇形板的跟蹤調(diào)節(jié),使漏風增大。
(5)有少數(shù)徑向、環(huán)向、軸向密封片不整齊。由于長時間運行或受熱不均勻,環(huán)向、軸向密封片有少數(shù)偏斜或變形,使密封間隙變大而導致漏風增大。
(6)檢修、裝配問題,如轉(zhuǎn)子不垂直,漏風控制系統(tǒng)出現(xiàn)偏差,導致漏風增加。
(7) 12號爐回轉(zhuǎn)式空氣預熱器A側(cè)、B側(cè)煙氣入口處各有擋板16塊,擋板軸封處密封不嚴。另外,空氣預熱器上部煙道第四波、第六波伸縮節(jié)破損。這些從外界漏入的空氣使煙氣側(cè)負壓加大,增加了回轉(zhuǎn)式空氣預熱器的漏風,導致漏風率上升。
2、減少空氣預熱器漏風應采取的對策和措施
(1)減小密封漏風。回轉(zhuǎn)式空氣預熱器的漏風主要是密封漏風,其中徑向漏風約占總漏風量的60%~ 70%。因此,解決回轉(zhuǎn)式空氣預熱器的漏風問題首先應盡量減小徑向漏風。利用機組臨檢、大、中、小修、技改的時候?qū)諝忸A熱器各種密封元件進行檢查調(diào)整。對少數(shù)徑向和環(huán)向密封片因受熱原因使材料在高溫區(qū)域發(fā)生一些塑性變形,著手進行更換處理,以保證減少密封間隙漏風發(fā)生;冷、熱端旁路密封按照間隙數(shù)值進行校正,更換不合格的旁路密封片,應采取兩片疊置交叉形式安裝,減少旁路漏風;對軸向密封檢修發(fā)現(xiàn)間隙超標,根據(jù)安裝時數(shù)據(jù)進行調(diào)整,避免軸向漏風;中心筒處由于密封材料沒有堵實,另外有的地方磨損,會造成漏風,發(fā)現(xiàn)后及時重新填實密封材料,磨損處及時補焊處理。
(2)加強對空預器傳熱元件的堵灰進行疏通。由公式(1)知道,必須盡可能減小△T,才能使轉(zhuǎn)子變形量和漏風減少。如果傳熱元件堵灰無法疏通,將使△r增大,空預器的漏風增大。一方面應使用吹灰器進行吹灰外,還要使用空預器底部新裝的“空氣炮”定期除灰。另外,大小修時用高壓水多嘴清洗管進行噴射除灰,對發(fā)現(xiàn)堵死的元件要加強疏通。大修時采取將傳熱元件盒取出,割開盒架,對堵死的傳熱元件一片一片清理,然后全部重新安裝。
(3)調(diào)節(jié)好漏風控制系統(tǒng)扇形板的水平位置。如果漏風控制系統(tǒng)扇形板本身不是水平的(從表1A側(cè)和B側(cè)空氣預熱器中二次風側(cè)與一次風側(cè)之間的扇形板,B側(cè)二次風側(cè)與煙側(cè)之間的扇形板都明顯不為水平),扇形板可出現(xiàn)前后左右的傾斜,必然會導致因漏風控制系統(tǒng)出現(xiàn)偏差而使漏風增大。因此,減小空預器漏風必須保持扇形板的水平,要對扇形板的水平進行測量,即將任意一處徑向密封片轉(zhuǎn)到扇形板的兩側(cè)進行測量,如測量結(jié)果不水平要采取措施進行調(diào)節(jié)至水平。
(4)避免空預器上部煙道擋板軸封的漏風。原甲側(cè)空氣預熱器上部煙氣入口處擋板各有4組,每組有4塊擋板,共計16塊擋板,每組擋板由電動裝置SMC-03/H2BC控制。乙側(cè)空氣預熱器情況與甲側(cè)空氣預熱器一樣。設(shè)備運行一段時間后甲乙側(cè)空預器上部擋板軸封密封不嚴有漏風,并且一些擋板卡澀不能運行或關(guān)閉不嚴密。針對上述情況,2003年10月青山熱電廣檢修部門對空預器煙氣人口處擋板軸密封進行了改造,改為A、B側(cè)空預器上部煙氣入口處擋板各有4組,每組有5塊擋板,共計20×2=40塊擋板,保留原電動裝置。煙氣擋板為洛陽芳華機械制造有限公司生產(chǎn)的耐磨型煙道關(guān)閉擋板,型號:SD-YDB.規(guī)格:890 mm×3 774 mm×10 406 mm。該煙道關(guān)閉擋板有2個優(yōu)點:一是擋板主軸密封采用的是全密封,徹底解決了漏風及卡澀;二是耐磨,如圖2所示。
(5)消除空預器上部煙道的漏風。更換空氣預熱器上部煙道的第四波、第六波伸縮節(jié)。伸縮節(jié)材質(zhì)改為lCr18N19T1.增強其耐磨性能以消除漏風。
(6)改進扇形板控制系統(tǒng),降低漏風率。解決熱端徑向密封是在其上方設(shè)置扇形板控制系統(tǒng),動態(tài)跟蹤轉(zhuǎn)子變形,以隔離煙道和空氣,從而達到消除漏風目的。2000年8月300 MW機組鍋爐技改中,我廠采用南京華能中電電力有限公司的ZD/LCS-II型空氣預熱器漏風系統(tǒng)的聲頻傳感器改造原設(shè)備中不敏感的機械式傳感器。聲頻傳感器包括發(fā)聲片、聲頻接收器、聲頻傳導管、傳感探頭、前置處理器5個組成部分。在A、B側(cè)空預器的三分倉中各安裝1個聲頻傳感器,共計配置6套聲頻傳感器。安裝發(fā)聲片的高度比徑向密封片高1 mm,聲頻接收器裝在扇形板上,傳導管伸入空氣預熱器內(nèi)壁約10cm,與水平面成約450,傳導管在空氣預熱器倉內(nèi)的一端與聲頻接收器連接,另一端接傳感探頭。傳感探頭將收到的聲頻信號傳送到前置處理器,其信號經(jīng)選頻放大處理后輸出至自動控制柜。改造前,技術(shù)人員對徑向密封片與扇形板冷態(tài)密封間隙進行了測量。具體方法是:檢修人員手動盤車,對24分區(qū)大塊徑向密封片編號,每大塊共有5片密封片,每塊用塞尺進行測量,A側(cè)空預器徑向密封片編號為:(24)(18)(12)(6),B側(cè)為:(19)(13)(7)(1),先后對A、B側(cè)空氣預熱器測量,根據(jù)測量結(jié)果找到最佳新傳感元件的發(fā)聲片安裝位置。徑向密封片在外圓至圓心500 mm處焊接L=150 mm聲音發(fā)聲金屬片,并使發(fā)聲金屬片高出徑向密封片2 mm(有利于漏風系統(tǒng)的控制)。實際測量數(shù)據(jù)如表1所示,富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
改造后經(jīng)本廠生技部門試驗組進行測試運行數(shù)據(jù)結(jié)果對比,空氣預熱器漏風率比未改造前的漏風率下降了10%,證實了優(yōu)化空氣預熱器漏風控制系統(tǒng)對漏風率的降低是有效的。
(7)回轉(zhuǎn)式空氣預熱器漏風控制系統(tǒng)改造運行一段時間后,尤其是啟停爐,控制系統(tǒng)恢復能力差(指示器原始刻度數(shù)值與實際指示間隙值有誤差),使間隙跟蹤出現(xiàn)偏差,如發(fā)生故障退出運行,扇形板控制強制抬起,反而增加了空氣預熱器漏風。2000年技改后空氣預熱器漏風降低后又出現(xiàn)反彈。因此,2003年10月華電青山熱電廠12號爐大修采用北京豪頓公司的VN密封系統(tǒng)進行改造,改造部件的材質(zhì)為(1235 -A。改造步驟為:
1)割除原扇形板控制系統(tǒng)(調(diào)節(jié)器、執(zhí)行器)并用配件封堵6處。一次風/煙氣側(cè)、一次風/二次風、煙氣側(cè),二次風之間均用重新設(shè)定加寬的豪頓扇形板替換,安裝新的扇形板調(diào)節(jié)器,現(xiàn)場安裝支撐槽鋼時,根據(jù)需要修整頂部結(jié)構(gòu),以便槽鋼正確就位。
2)拆掉原來的頂部輪鼓密封管道,然后用鋼板封堵,最后將配件一端焊到煙道,另一端焊到輪鼓密封罩出口。
3)拆除所有徑向密封片、軸向密封片、轉(zhuǎn)子中心軸密封、外環(huán)密封片、扇形板固定密封,安裝新的改造部件。安裝密封時,不要拆下徑向隔板間墊片,拆下徑向密封時,不要拆下軸向密封,安裝好徑向密封后再拆下軸向密封,徑向密封螺栓擰緊力矩244 N-M,軸向密封螺栓擰緊力矩476 N-M。
將徑向密封安裝就位;拆掉原調(diào)節(jié)桿、拆掉托架、拆掉原軸向板,從現(xiàn)有設(shè)備拆掉所有連接件。在轉(zhuǎn)子外側(cè)殼板上割一個孔用于焊接軸向密封板時作為穿過門,安裝軸向密封板分組件(煙氣/一次風)1件,軸向密封板分組件(一次風/二次風、二次風/煙氣)2件,軸向密封板調(diào)整到位后,焊接及調(diào)整軸向密封片;轉(zhuǎn)子中心軸密封按以下程序安裝就位:①在嵌入填密環(huán)的剩余部分前,把油涂到填密環(huán)上,將填密環(huán)兩端的一部分送入密封座套中,采用木制墊塊與內(nèi)壓套將其輕輕嵌入密封座套的底部。②重復上述操作將填密環(huán)的其余部分嵌入密封座套中,確保填密環(huán)的接縫相互錯開900。③緊固壓套螺母至中心軸被輕輕夾住,隨之將密環(huán)壓套旋松到能用手指緊固即可。④在現(xiàn)場將螺母旋動兩圈,以作進一步的調(diào)整直到獲得較為滿意的密封效果。⑤與軸接觸的編織式填密環(huán),其“V”形結(jié)構(gòu)的頂尖指向應與軸的旋轉(zhuǎn)方向相反。⑥在安裝中密封座套、壓套、填密環(huán)、密封墊的接口位置相互錯開。
外環(huán)密封片安裝尺寸:轉(zhuǎn)子T型鋼半徑5.283 m,旁路密封角鋼內(nèi)半徑5.325 m。靠近扇形板處密封片和改造后,煙氣側(cè)密封片總長14.800 m,一次風密封片總長2.550 m,二次風密封片總長10.775 m。
扇形板固定密封是調(diào)整好扇形板后,將26處150mm×150 mm的孔封焊堵嚴。
華電青山熱電廠12爐大修回轉(zhuǎn)式空氣預熱器改造完畢后,本廠生技部門試驗組進行測試運行數(shù)據(jù):回轉(zhuǎn)式空氣預熱器漏風率為7.4%。兩次改造探索實踐降低了漏風系統(tǒng)的漏風率,提高了鍋爐效率,取得了較為明顯的經(jīng)濟效益。
(8)其他措施。檢查徑部密封的鑄鐵滑塊在槽內(nèi)是否卡死,上下能否自如。檢查轉(zhuǎn)軸的垂直度。使用水平儀以檢驗輪軸是否垂直,符合要求,從理論上講,下軸承座端面到上部軸端測量線所允許的組裝偏差:偏差<1 mm。若垂直度有偏差建議聯(lián)系設(shè)備生產(chǎn)廠家處理。
3、結(jié)論
回轉(zhuǎn)式空氣預熱器的漏風是回轉(zhuǎn)式空氣預熱器普遍存在的問題。設(shè)備狀況不同,漏風的原因也不同。如何減少漏風應是火力發(fā)電廠不斷探索并加以解決的方向,通過青山熱電廠幾年的檢修實踐,采取上述檢修改造措施和改造設(shè)想,其漏風率是可以降低的,這有利于鍋爐排煙熱損失減少,降低煙溫引起的設(shè)備低溫腐蝕,減少送風機、引風機的運行負荷,降低其電耗,節(jié)約廠用電,防止由于回轉(zhuǎn)式空氣預熱器漏風而影響鍋爐出力問題的發(fā)生。
相關(guān)生物質(zhì)鍋爐顆粒機產(chǎn)品:
1、
生物質(zhì)熱風空調(diào)
2、
木屑顆粒機
2、
秸稈顆粒機